某氧化矿的生产流程及改造
随着不断的开采加工,某氧化矿的性质也在逐步的变化,原生产流程已经不适用,逐渐表现出流程不畅,影响生产效率及经济收益。为此,选厂通过对矿石性质进行重新分析,自行设计自磨流程,后又在扩建工程中对原生产工艺进行改造,效果显著。
一、矿石性质
目前该矿选别的氧化矿主要为堆场难选氧化矿,主要有用矿物为铜矿物和铁矿物,含铜矿物主要是赤铜铁矿,呈胶状、皮壳状、粒状、星点状浸染在褐铁矿中,粒度在0.02mm~0.04mm。其次为孔雀石、硅孔雀石,嵌布在褐铁矿中。脉石矿物主要以石英、玉髓、蛋白石为主,呈细粒隐晶质集合体。其次是高岭土,呈粒末状、星点状与石英、玉髓伴生。矿石含铜0.7%左右,含铁20%左右,含泥、含水在10%以上,氧化率60%~90%,结合率30%~50%。
二、氧化矿生产流程
随着该氧化矿石性质的变化,氧化矿生产流程也随之发生改变。建矿初期,该氧化矿大多为易选氧化矿,含泥、含水相对较少,设计碎磨流程为常规“三段一闭路”破碎+“一段闭路”磨矿流程,处理能力2000吨/天。至80年代中期,该矿易选氧化矿减少,难选氧化矿增多,难选氧化矿含泥、含水高,导致常规碎磨流程极度不畅,严重制约铜绿山矿的正常生产。因此,该矿开始自行设计自磨流程,用以处理高含泥、高含水的难选氧化矿,流程畅通性较好,生产能力显著提高,极大程度缓解了生产压力。至2013年,因选厂选矿扩能改造工程的需要,自磨304#、305#、306#皮带被迫拆除,自磨流程停止生产。由于原流程为常规“三段一闭路”流程,作业流程长,下料漏斗多,堵塞厉害,无法正常生产。在此种情况下,该矿决定将原流程进行局部优化改造,将原流程矿石转入自磨矿仓,启动自磨磨矿流程生产。
三、流程改造方案
充分利用原流程和自磨流程设备,在粉矿仓和自磨仓之间设计安装一条新皮带,将碎矿流程矿石转入自磨矿仓,启用自磨机生产。为了满足自磨入料粒度要求,将中碎排矿口调大,将细碎之前的筛网拆除,中碎产品不经过细碎处理,直接通过皮带转运至自磨矿仓。
四、效益分析
流程优化改造后与改造前相比,月平处理量增加18695吨;平选铜回收率提高8.05%。关于选铜回收率指标的提高,分析认为,主要是因为流程优化改造后,磨矿浓细度相对稳定、浮选液面操作相对稳定、异常指标减少所致;单位变动成本平下降1.13元/吨原矿。改造后每年多创效1767.5万元,同时职工劳动强度和安全保障系数得到了改善。
以上详细分析了某选厂氧化矿的生产流程及改造实践,此次改造不仅带来了显著的经济效益,还大大提升了社会效益。总的来说,该厂对氧化矿工艺的改造较成功,具有相似矿工作业的用户可进行借鉴。